摘要:玻璃生產(chǎn)中石英砂的均勻性對穩(wěn)定玻璃熔窯的熱工制度、提高熔窯熔化量和質(zhì)量起著重要的作用。通過對石英砂的投入前、投入過程、投入后的改造,實(shí)現(xiàn)了石英砂均勻性的提高效果。
0 引言
玻璃行業(yè)一般采用濕石英砂作為原料使用,石英砂本身不溶解于水,石英砂在堆積、運(yùn)輸周轉(zhuǎn)、存放過程所處的形態(tài)部位不同,水分滲出的程度不一樣,留在石英砂里的水分也不一樣。底部的水分高于上部的水分,中間的水分高于外邊的水分,同時因不同廠家的礦源不同、加工工藝差異等原因造成濕石英砂的理化指標(biāo)均勻性較差。
為提高濕石英砂理化指標(biāo)的均勻性,某公司在投產(chǎn)時投資約800萬元建有石英砂均化庫,由于初期安裝設(shè)計(jì)的原因,工廠均化庫自動布料系統(tǒng)不能投入使用,石英砂入庫一 直以定點(diǎn)入庫為主,由操作人員憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作,不同廠家的石英砂無法達(dá)到均化要求,造成石英砂理化指標(biāo)的均勻性差,比如水分指標(biāo),單班出庫水分較大波動在0.7%左右,易造成如下影響:
①石英砂的稱量誤差較大;
②水分增加導(dǎo)致堵料,對配料設(shè)備造成危害;
③水分增加嚴(yán)重的會導(dǎo)致池爐加料機(jī)輸出波動引起玻璃液位波動;
④理化指標(biāo)均勻性差會造成工藝波動。
1 改造
為穩(wěn)定出庫水分,解決石英砂的均勻性問題,結(jié)合地區(qū)的氣候特點(diǎn),進(jìn)行了一定改造,下面作一介紹。
1.1 改造前現(xiàn)狀
為了滿足使用要求,曾在石英砂投料口增加了篩網(wǎng),即在磁柵的正上方安裝1600mm×580mm間隙為180mm的篩網(wǎng),使投入的石英砂流過篩網(wǎng)。按設(shè)計(jì)要求,水分波動超過7%的石英砂會造成堵塞或流動不暢,投料工發(fā)現(xiàn)問題后及時向班長反映,便于掌握水分超標(biāo)混入或外干內(nèi)濕現(xiàn)象,嚴(yán)重時采取滲水或退貨處理,下部磁柵可除去金屬等異物,通過調(diào)整間隙達(dá)到控制效果。
1.2 均化庫自動布料改造
原均化庫布料系統(tǒng)工藝流程為:投料口→震動電磁給料機(jī)→1#斗提機(jī)→布料皮帶機(jī)(帶左右移動小車)→均化庫→耙料機(jī)→耙料帶式輸送機(jī)→帶式輸送機(jī)→2#斗提機(jī)→石英砂倉。
布料皮帶機(jī)帶動左右移動小車,小車運(yùn)行速度設(shè)計(jì)為21m/min,在20m高的廠房頂部運(yùn)動以均化庫整個長度60m為一個循環(huán)周期。
此種布料有以下缺陷:
①小車速度太快易脫軌失控;
②石英砂入庫區(qū)與出庫區(qū)混合,會造成水分波動加大;
③對小車滑軸線損害大,200m長的電纜使用3個月就需更換;
④對160m長的布料皮帶損害大,易造成皮帶跑偏,嚴(yán)重時造成皮帶撕裂。
投產(chǎn)試運(yùn)行時因小車失控撞毀彩板墻,無人員再敢調(diào)試,我們只能采取定點(diǎn)布料生產(chǎn),某公司光伏玻璃一廠和TCO項(xiàng)目部的均化庫布料系統(tǒng)均為這種生產(chǎn)方式,使得投資800萬的均化庫只能成為一個周轉(zhuǎn)庫。因此為達(dá)到投人過程均化的要求,須對均化庫布料皮帶機(jī)進(jìn)行自動化改造。
(1)降速改造
通過改變減速機(jī)的速比,降低布料小車的行走速度,由原來的21m/min改造為5.1m/min,來滿足自動布料的要求。
用原CRT產(chǎn)品線使用的舊減速機(jī)(型號:XWE06-53,速比:187,功率:1.1kW),取代原減速機(jī)(型號:K67DV100M4,速比:30.22,功率:2.2kW)。并對鏈條、鏈輪的位置做適當(dāng)調(diào)整,使石英砂布料移動小車穩(wěn)定而均勻的行走,速度降為5.1m/min,以滿足自動布料的條件。
(2)小循環(huán)自動改造,防止干濕混合
原均化庫布料小車以均化庫長60m為一個循環(huán)周期,石英砂入庫濕砂與出庫混合,造成水分波動加大,工藝要求須對均化庫按入庫區(qū)、出庫區(qū)和控水區(qū)3個區(qū)域分段控制,布料小車只能在入庫區(qū)上方運(yùn)行,且隨生產(chǎn)中出庫區(qū)石英砂的使用完畢而變成入庫區(qū)而周期性的循環(huán)移動。原計(jì)劃在上部增加行程開關(guān)來控制布料小車移動,但因入庫區(qū)的循環(huán)移動會造成行程開關(guān)的電纜線每天移動而放棄。
經(jīng)過現(xiàn)場研究,決定增加循環(huán)定時器。在循環(huán)定時器的開點(diǎn)和閉點(diǎn)上各接入1個繼電器,這2個繼電器分別控制小車左、右行駛的時間。循環(huán)定時器以設(shè)定值為周期不斷地在開點(diǎn)和閉點(diǎn)之間交替供電,以此實(shí)現(xiàn)布料小車的自動行走布料。
在開始單獨(dú)空車試車時,受小車上皮帶的影響,行程6m,時間90s,頭次偏差為50mm,以后每次偏差20mm。繼續(xù)調(diào)整小車,但向左速度較快,導(dǎo)致小車每次行走都會向左側(cè)出現(xiàn)500mm左右的累計(jì)偏差。經(jīng)過不斷調(diào)整3個定時器的參數(shù),終將小車的行走偏差控制在20mm以內(nèi)。在布料皮帶負(fù)載運(yùn)行的情況下試車時,發(fā)現(xiàn)小車的運(yùn)行再次出現(xiàn)偏差,且偏差呈不穩(wěn)定趨勢,負(fù)載測試布料小車行程為5.6m,單程用時73s,偏差20mm;延時15s,反向行駛,偏差20mm,每次以20mm的偏差累加。
經(jīng)過反復(fù)試車、調(diào)整,使小車在空載、負(fù)載的運(yùn)行狀況下實(shí)現(xiàn)了偏差小于10mm,達(dá)到甚至超過了工藝要求。為了保證布料小車正常行駛,又在系統(tǒng)中加裝了2個超程繼電器,當(dāng)小車突發(fā)意外行駛到軌道端部時,強(qiáng)制布料小車斷電,停止行走,故障解除后再恢復(fù)行程布料。改造后的電路圖見圖2,改造后實(shí)現(xiàn)了布料小車可在設(shè)定的任意區(qū)間任意長度內(nèi)行走布料。
1.3 加強(qiáng)通風(fēng)控水
暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候,四季分明,特點(diǎn)為冬季寒冷干燥,夏季濕潤炎熱,春季風(fēng)沙多,晝夜溫差大。為充分利用自然風(fēng)對流控制石英砂水分,在均化庫布料皮帶兩側(cè)窗戶和一樓北側(cè)安裝百葉窗。安裝后根據(jù)天氣具體情況,制定相應(yīng)的措施來定期開啟關(guān)閉,達(dá)到通風(fēng)控水的目的。對比TC0項(xiàng)目部均化庫通風(fēng)系統(tǒng),省去了安裝風(fēng)機(jī),節(jié)約功率約為42kW,基本滿足工藝要求。改造后的均化系統(tǒng)工藝流程見圖5。
2 使用
該項(xiàng)目在2012年3月底全部完成,對均化庫按入庫區(qū)、出庫區(qū)和控水區(qū)3個區(qū)域分段循環(huán)使用,3個分區(qū)功能明確,自動均勻。由于經(jīng)過3個階段的改造,通過投入前控制超標(biāo)水分、投入過程均化混合、投入后加強(qiáng)通風(fēng)控水,石英砂的水分均勻性有很大提高。
經(jīng)改造后首批石英砂于2012年4月16日投入使用。由于車間只具備檢測水分的技術(shù)手段,現(xiàn)對改造前的2011年5月與改造后的2012年5月均化庫出庫水分對比,見圖6。測量地點(diǎn)為光伏玻璃一廠配料車間均化庫廠房,采用電子秤型號為ACS-6型,分度值為2g,測量標(biāo)準(zhǔn)按ACHT/WI015-G201《配料水分測定及樣品存放作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。
3 效果
除水分外,其它石英砂的均勻性理化指標(biāo)車間不具備檢測條件,但在4月16日改造后,均勻性高的石英砂已投入窯爐使用,窯爐使用前后參數(shù)控制的變化情況間接地證明了改造效果:配合料加水調(diào)整量由6L/d降為2L/d,池爐液位輸出波動由5%降為2%,5月份的優(yōu)良品率由69%提升到了71.2%,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升。
4 結(jié)語
本項(xiàng)石英砂均勻性改造全部采用閑置備件或下腳料完成,在未投入采購成本的前提下,實(shí)現(xiàn)了改造目的,不僅激活了投資800萬元的均化庫,而且為優(yōu)良品率的提升打下良好的基礎(chǔ)。